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文章來源: 人氣: 發(fā)表時間:[2020-03-18] 【 小 中 大 】
所謂養(yǎng)兵千日,用兵一時。在抗疫復工的日子里,潤新公司這群特殊的“機器兵”——自動化生產設備,就起了大作用。
節(jié)約人力
受新冠病毒感染的肺炎疫情影響,一些生產崗員工無法及時返崗。除了行政人員積極支援車間生產外,自動化生產設備也解決了一些人員不足帶來的問題。
春節(jié)之前,國外客戶下了6萬多套F56A的產品訂單,復工之后,潤新公司迅速開啟F56A自動裝配流水線,大大減輕了大批量生產對人為因素的依賴,加快了交付速度。

F56A自動裝配流水線于去年投入使用,由8臺機器人集成,僅需2名操作人員就能實現(xiàn)閥體組件裝配、扭矩調試、密封性測試、裝配裝飾蓋、貼標和激光打標等整套工序,較好緩解了目前人員緊張的壓力。

提高效率
如何在人員減少的情況下,還能提高生產效率?
注塑車間的新一代伺服機械手做到了。
注塑與裝配工序不同,需要技術基礎,普通員工較難頂崗工作。并且,注塑生產的零部件,是后續(xù)裝配工作的基礎,因此,注塑效率一定程度上影響著裝配進度。

去年,潤新公司安裝了新一代伺服機械手,實現(xiàn)了控制閥的防塵罩取件、剪澆口工序的自動化,在節(jié)約50%人工成本的情況下,還能提高7%的產能,恰好解決了這個問題。

提升品質
每臺控制閥的扭矩值都需要調到標準范圍。過去,扭矩由經(jīng)驗豐富的員工仔細調試,對操作人員要求較高。
2018年起,由潤新公司自主設計的自動調試扭矩設備陸續(xù)在多個車間投入使用,從此,完成一臺控制閥的扭矩調試僅需25秒。高度重復的機械動作,還確保了控制閥扭矩數(shù)值的穩(wěn)定性和一致性,大幅降低產品不合格率。

自動調試扭矩設備操作非常簡單,僅需將控制閥放入設備并按下按鈕,便可完成扭矩調試,即使是無基礎的員工臨時頂崗,也很容易上手。潤新公司生產部介紹,原來負責調試扭矩的員工還未返崗,自動調試扭矩設備解決了燃眉之急。
輕松工作
國內疫情防控積極向好,但國際上開始大范圍爆發(fā)。潤新公司做好了“打持久戰(zhàn)”的準備,強調全體員工應注意保持身體健康和勞逸結合。
潤新公司為復工員工嚴格落實防疫、飲食、住宿等后勤保障措施,許多自動化生產設備也為緊張的生產為提供了有力支持。

比如,為吹塑車間配置的工業(yè)六軸機器人,能夠自動提取軟水機吹塑桶體;為電控閥車間配置的自動鎖螺絲設備,能夠自動鎖定定位板安裝工序螺絲;為研磨車間配置的陶瓷片超聲波自動清洗線,全程自動清洗,替代了人工沖洗……大幅度降低了人工生產的安全風險,減輕了勞動強度。

自動化是實現(xiàn)智能化和信息化的前提基礎,智能制造是工業(yè)自動化的必然發(fā)展方向。
潤新公司高度重視生產自動化改造,結合內部研究自主設計和外部引進自動設備,雙管齊下推進自動化建設,分階段分層次逐步推進,自動測漏設備、雙平臺自動鎖螺絲機、撥叉自動加工機器人、超聲波自動焊接設備、自動包裝流水線等等自動化設備的投入使用,顯著增強了潤新公司生產的硬實力。

潤新公司董事長楊潤德表示:“疫情全面檢閱了我們對危機的應對能力、迅速反應力和耐壓性,同時,外界不斷變化的環(huán)境,也對我們提出更多新要求,我們要主動加強學習提升?!?/span>
復工后,潤新公司充分調動現(xiàn)有自動化生產設備助力復工復產,并提出智能制造的新目標,進一步加大自動化、智能制造投入,繼續(xù)開展自動化改造,確立了“壓緊螺母機器人生產”“控制閥水壓密封性自動測試臺”等 7 個自動化項目,并對“控制閥水壓密封性自動測試臺”項目進行立項、實施獎勵。

潤新公司為成功完成自動化改造項目的團隊實施獎勵
2020年,對許多企業(yè)而言,將是充滿挑戰(zhàn)的一年。具備逆流而上的信心,敢面對、善解決,是潤新公司應對這場挑戰(zhàn)的方式。